事故警示教育片
河南义马气化厂“7.19”空分装置重大爆炸事故六周年回顾
2019年7月19日,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。
▲爆炸后的义马气化厂
爆炸当量相当于5吨TNT炸药!事故直接原因令人扼腕:一处管道泄漏问题被置之不理长达23天,最终引发“砂暴”现象和冷箱倒塌,大量泄漏的液氧遇到可燃物后,瞬间引爆了这个火药桶。
▼事故通报内容
安全是最大的效益,但总有人心存侥幸...
时间回溯到爆炸发生前:
6月26日:厂内检测发现C套空分装置冷箱保温层内氧含量异常上升,已显示存在少量泄漏
7月12日:冷箱外表面出现明显裂缝,泄漏量进一步增大
7月19日:装置彻底崩溃,惊天爆炸发生
整整23天时间里,这个致命的隐患被视而不见。企业以“监护运行即可”的侥幸心态,让设备持续“带病”运行,最终酿成无法挽回的惨剧。
调查揭示出触目惊心的管理漏洞:
重生产轻安全:企业盲目相信工艺系统可靠性,隐患治理重视不足
决策机制僵化:管理层级过多,形式主义严重,该决策时不决策
应急处理失效:备用空分系统设备不完好,无法随时切换
风险意识淡漠:人为降低风险评估等级,对小隐患演变成大灾难毫无预见
“曾经是安全生产先进企业的义马气化厂,因全要素安全管理存在漏洞,设备、生产等专业安全意识淡漠,导致专业管理滑坡。”应急管理部的通报一针见血。
应急管理部在事故后向全国发出紧急通知,对企业安全管理人员提出明确要求:
严禁设备“带病运行”
树立 “隐患就是事故” 的观念,发现隐患第一时间消除。对空分装置开展专项排查,重点检查冷箱泄漏情况、液氧系统烃类含量等。
强化设备全周期管理
从设计选型源头提高本质安全水平,保证备用设备随时可用。加大重点部位检测频次,开展预防性维修。
落实全过程安全管理
将化工过程安全管理的全要素融入日常管理体系,定期组织评估,查找薄弱环节。
高温季节特别管控
当前正值事故高发期,要强化值班值守,落实岗位责任。危险化学品罐区动火、受限空间作业一律升级管理。
每一次事故都是对安全防线的警醒。